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6 机械手控制实训报告

来源:智榕旅游
机械手控制实训

一 实训目的

1. 掌握PLC控制的基本原理,各种指令的综合应用。 2. 掌握置位、复位、步进指令的使用。

3. 了解并掌握PLC在机械手方面应用的控制原理。

二 实训器材

1. 三菱可编程控制器实训装置 1台 2. 机械手控制实训模块 1个 3. 计算机 1台 4. 编程电缆 1根 5. 连接导线 若干

三 实训要求

机械手控制对象说明:在机械手的移动过程中,上升/下降和左移/右移的执行用双线圈两位电磁阀推动汽缸完成,当某个电磁阀线圈通电,就一直保持现有的机械动作,例如一旦下降的电磁阀线圈通电,机械手下降,即使线圈再断电,仍保持现有的下降动作状态,直到相反方向的线圈通电为止。另外,夹紧/放松右单线圈两位电磁阀推动气缸完成,线圈通电执行夹紧动作,线圈断电时执行放松动作。在移动的过程中,启动和停止取决于位置传感器的输出信号。

机械手控制模块用来模拟机械手移动工件的工作过程,功能为一个将工件由A位置传送到B位置。模块中的按钮开关K1-K6用来模拟位置传感器,分别为左下行、原点、左上行、右行、右上行、右下行限位开关,当某个按钮按下时,表示机械手移动到该按钮所在位置。指示灯L1-L6、LA和LB用来模拟机械手的动作过程,分别为左下行、左上行、右行、右下行、右上行、左行、取工件、放工件,灯亮表示机械手正在执行相应的动作。

机械手控制实训的控制要求:

④左行原位⑧右行①下降③上升⑤下降⑦上升②夹紧⑥放松

将一个工件由A位置移动到B位置,其动作过程按照上图中由①-⑧的顺序执行,具体过程如下:

1. 按下启动按钮后,机械手开始工作,当前处于原位; 2. 下行(即指示灯L1亮);

3. 下行到位后(按下按键K1),机械手夹紧工件(即指示灯LA亮); 4. 2s后机械手夹紧工件上行(即指示灯L2亮);

5. 机械手上行到位(按下按键K3),然后开始右行(即指示灯L3亮); 6. 机械手右行到位后(按下按键K4),下行(即指示灯L4亮);

7. 机械手下行到位(按下按键K6)时,松开工件(指示灯LB亮); 8. 2s后机械手放好工件开始上行(即指示灯L5亮);

9. 机械手上行到位后(按下按键K5),开始左行(指示灯L6亮); 10. 左行回到原位后(按下按键K2);

11. 按照以上控制要求步骤1-10循环,直到按下停止按钮,机械手工作结束。

四 实训组成员名单

组长: 徐玄 ;实训组成员: 胡建、费子威、王晓攀、郑婷婷 ; 实训操作员: 徐玄、郑婷婷 ;实训监护员: 胡建 ; 现象与结果记录员: 费子威、王晓攀 。

五 实训步骤及注意事项

1. 理解实训的原理及控制要求,列出I/O分配表。 类别 元件 k1 输入 k3 k4 k6 k5 k2 I/O点编号 X000 X001 X002 X003 X004 X005 X006 X007 备注 启动按钮 停止按钮 左下限 左上限 右限 右下限 右上限 原位 输出 类别 元件 L1 LA L2 L3 L4 LB L5 L6 I/O点编号 Y000 Y001 Y002 Y003 Y004 Y005 Y006 Y007 备注 左下行 夹工件 左上行 右行 右下行 松工件 右上行 左行

2. 根据分配表编写实训程序。

3. 将编程电缆一端与PLC的编程接口相连,另一端与计算机串口连接。

4. 按I/O分配表接线,画出实训接线图。

5. 打开电源,输入编好的实训程序并下载到PLC中。

6. 下载完毕以后将主机上的RUN/STOP开关拨到RUN状态,若程序无逻辑错误则主机上的RUN运行指示灯亮,否则PROG-E出错指示灯亮,需要修改程序。

7. 当PLC指示RUN状态时,表明程序开始运行,观察运行的结果。若结果与控制要求不符,则根据观察到的现象修改程序,重新下载进行调试,直至满足控制要求为止。

六 实训注意事项

1. 烧写程序前注意要接通电源,并检查主机PLC上的RUN/STOP开关是否置于“STOP”状态。

2. 运行程序要检查主机PLC上的RUN/STOP开关是否拨至“RUN”状态,并且检查主机上的RUN运行指示灯是否亮,指示灯表示程序无逻辑错误,否则PROG-E出错指示灯亮,需要修改程序。

3. 当PLC指示RUN状态时,表明程序开始运行,观察运行的结果。若结果与控制要求不符,则根据观察到的现象修改程序,重新下载进行调试,直至满足控制要求为止。

4. 注意用电安全,实训组员不能随意通电和操作,操作时要有操作员与监护员同时在场,保证操作员操作时,监护员在旁监护。

七 实训现象与分析

仔细观察程序运行后的现象如下:

按下启动按钮后,左下行的灯L1亮,;接着按下左下限的按钮K1,灯L1熄灭,夹工件的灯LA亮起来,2S过后左上行的灯L2也亮了起来;接着按下左上限的按钮K3,灯L2熄灭,右行的灯L3亮了;接着按下右限按钮K4,灯L3熄灭,右下行的灯L4亮起来;接着按下右下限按钮K6,灯L4熄灭,松工件的灯LB亮起来(松工件之前,夹工件的灯LA一直亮着),2S过后灯LB熄灭,右上行的灯L5亮起来;接着按下右上限的按钮K5,灯L5熄灭,左行的灯L6亮起来;这时机械手回到初始位置,按下原位按钮K2,机械手回到初始状态。

八 实训问题与分析

实训结果与控制要求不符时,出现的问题及分析:

一开始总是不知道把定时器放在哪个地方,也理不清机械手的工作顺序,这样就导致了2S后的输出总是不对,在观察实验现象的时候,总是状态走完了,才按下相应的状态转移条件,整个的过程就错位了。还有就是被我们忽视了的细节,在放工件之前,夹工件的灯应该是一直亮的,在理清了全部的过程,重新更正后的程序最终达到了预想的效果。

九 实训收获

通过这次实验让我知道,一开始的失败不是没有原因的,在还没有搞清楚整个实验过程的情况下,就盲目的编写程序,最后的结果当然是错的。做任何事情都是有先后顺序可言的,做实验特别是如此,我们只有脚踏实地的严格按照每个操作步骤的要求来做实验,才可能达到事倍功半的效果,少走一些弯路,最后获得我们想要的结果。

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