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焦化厂装煤除尘系统中问题探讨

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维普资讯 http://www.cqvip.com 第3期 煤质技术 2008年5月 焦化厂装煤除尘系统中问题探讨 张安洋 ,谢继东 (1.鞍山钢铁集团公司新轧钢股份有限公司化工总厂,辽宁鞍山 114001; 2.煤炭科学研究总院北京煤化工研究分院,北京 100013) 摘 要:焦炉装煤时排放的污染物占炼焦过程中全部排放物的一半以上,对装煤时烟尘的治理可以 大量降低焦化企业污染物的排放。通过对焦耐60型焦炉装煤除尘系统的分析评价,探讨了其存在 的问题,并提出了改进措施。 关键词:焦炉;除尘;管网;除尘器 中图分类号:TQ522.1 文献标识码:B 文章编号:1007—7677(2OO8)03—0050—03 Discussion on problems of dedusting system of coal loading in Coke-oven Plant ZHANG An—yang .XIE ji—dong (1.General Chemical Plant of New Steel Milling Plant Co.Ltd.,Anshan Iron&Steel Group Ltd.,Anshan 114001,China; 2.Beijing Research Institute of Coal Chemistry,Chia Cnoal Research Institute,Beijing 10001 3,China) Abstract:The discharging pollutant of coal loading is more than half of all pollutant,and disposing smoke and dust in course of coal loading can greatly reduce the discharging pollutant.Through analyzing and appraising the dedusting system of coal loading in Jmonai 60 type coke furnace,the questions are discussed,and improvement methods are prensented. Key words:coke furnace;dedusting;pie network;dustp separator 焦化生产是钢铁联合企业中最大废气发生源之 一出。装煤除尘系统就是针对焦炉装煤过程中产生粉 尘进行净化。国内外装煤消烟除尘技术主要有以下 两种方式:一种是装煤除尘无地面站式;另一种是 装煤车预除尘与地面站净化处理组合方式。两种处 理方法各有其特点。该研究的焦耐60型焦炉采用 的是装煤除尘无地面站式,该系统管道下方设有抽 风口与生产工艺联锁,每次装煤时对应抽风口开 启,其余关闭。系统工作由液力耦合器进行调速, 装煤时风机转速达到最高1 450 r/rain左右。 除尘系统由管网、除尘器和风机3部分组成。 ,焦炉烟尘污染源主要分布于炉顶、机焦两侧 和熄焦。炼焦生产中随各个工艺装备和操作管理 水平的不同,每吨焦炉煤气可产生烟尘几公斤乃至 几十公斤不等。焦炉装煤时排放的污染物占炼焦过 程中全部排放物的50%~60%,而且污染物以气 态夹带固态粉尘的形式出现,其数量因炭化室容积 装煤方式和测试方法有很大差异,主要有C0、 CO。、H。S、多环芳烃及细小煤尘,煤尘发生量为 0.5~1.6 kg/t焦和40~50 m。烟气/t焦。所以, 对装煤时烟尘的治理可以大量降低焦化企业污染物 风机提供系统的动力,将生产岗位产生的粉尘通过 管网运输到除尘器,除尘器对粉尘进行净化处理, 废气中的粉尘颗粒被捕集下来,干净气体经风机由 烟囱排放,装煤除尘系统流程如图1所示。 的排放,对环境保护意义重大。该文针对我国自行 设计建造的焦耐60型焦炉装煤除尘系统进行分析 评价,对存在的问题进行了深入探讨,并提出改进 措施,收到了良好效果。 1 装煤除尘系统工作原理及主要影响因素 装煤车把煤通过装煤孔装入赤热的炭化室时, 煤中水分转为水蒸气,其和煤产生的挥发分造成炭 化室内压力突然上升,形成大量烟尘从炭化室逸 50 一 图1 装煤除尘系统流程 维普资讯 http://www.cqvip.com

第3期 煤质技术 2008年5月 可见除尘系统的正常运行,是管网、除尘器和 风机3部分良好配合,分工协作的结果,任何一个 环节出现问题,都会给除尘系统的运行效果带来严 重影响,因此对一个除尘系统进行综合技术评估, 应该从上述3个方面入手。 正常运行的前提保证。根据除尘系统净化吸尘点的 所需风量及管网状况与除尘器类型,确定除尘系统 的处理风量和阻力,选择风量和全压适宜的风机, 使除尘系统管网的阻力曲线与风机的性能曲线交点 处在风机性能曲线的最佳工况点上,保证风机高效 率平稳地运行,以提供给系统足够的风量。 管网的捕集是除尘系统工作的前提和基础,因 为只有管网捕集到粉尘,除尘器才能净化,因此管 网是除尘系统捕集效果好坏、岗位环境质量能否达 2装煤除尘系统测试 标的关键。影响除尘系统管网捕集效果的首要因素 是系统要有足够的风量,即为除尘系统成功运行的 保证;其次,对除尘点应尽量密闭,否则,风量再 大,抽入的都是野风,不能有效捕集粉尘;再就是 管网的阻力平衡问题。 大型的除尘系统管网,通常由干管和若干支管 及各吸尘点组成,虽然系统设计时进行了现场调 试,但是经过几年的运行,由于实际生产情况的变 化以及调节阀门失效等诸多原因,造成除尘系统管 网阻力失衡,某些管路风量过大,风速过高,阻力 增加,管道磨损;某些管路风量过小,风速过低, 粉尘沉降堵塞管道。一个管路顺畅的系统,如果原 始设计风量满足粉尘捕集需要,就能最大限度地捕 集粉尘。如果除尘系统风路紊乱,不能很有效地捕 集粉尘,即使除尘器满负荷运转,岗位环境仍然不 断恶化,岗位粉尘浓度超标。 除尘系统中采用布袋除尘器,布袋除尘器的净 化机理是:含尘气流通过吸附粉尘的滤料,通过筛 滤作用、惯性作用、拦截作用、扩散作用、重力沉 降作用、静电作用等来使粉尘颗粒与气体分离,从 而达到净化粉尘的目的。影响布袋除尘器除尘效果 的因素主要有以下2个方面: (1)滤料结构及粉尘层厚度。布袋除尘器的过 滤主要靠滤料上层的作用,滤料只起形成粉尘初层 和支撑骨架的作用,因此不能过分清灰,否则会引 起除尘效率的下降,而控制清灰,保持粉尘初层, 才能得到较高的除尘效率。 (2)过滤速度。过滤速度对布袋除尘器效率的 影响因滤料、过滤方式及粉尘粒度的不同而不同。 对于细粉尘,过滤速度应小些,对于粗粉尘,过滤 速度应大些。对于内滤布袋,高速过滤不易穿孔, 过滤是在毡内部进行的,毡内容尘量大,清灰后仍 能保证较高的除尘效率。因此内滤式布袋,可以采 用较高的过滤风速。 风机是整个除尘系统的动力来源,是除尘系统 除尘系统管网阻力平衡测试评估:由于除尘系 统初始设计进行了阻力平衡计算,所以只要尽量保 持与系统原始设计风量相同或相近,就可以认为除 尘系统阻力达到平衡。工程上通常认为实测风量与 原始设计风量相差±25%以内即为相符,绝对不允 许超过设计风量±40%。 除尘器技术性能测试评估:标准规定长袋脉冲喷 吹类除尘器,出口含尘浓度不大于100 mg/Nm。, 除尘器阻力小于1 500 Pa,漏风率不大于4%,过 滤风速1~2 m/min。 风机运行状况测试评估:通过测试风机的风 量、全压、转数,对照风机的性能曲线,判断风机 的工作状况是否在性能曲线的最佳工况点即处于风 机运行效率较高段83%~93%。 岗位环境质量测试评估:除尘系统捕集、净化 粉尘最终达到改善环境质量的目的,通过岗位粉尘 浓度大小进行岗位环境质量评估,国家标准规定岗 位粉尘浓度限值为10 mg/m。。 对除尘系统技术参数进行了多次反复的测试, 测试结果见表1~表4。 表1 粉尘粒径分布测试结果 粒径范围/ m 相对频数/体积/% 风机参数 风机流量/ 风机全压/ 风机转数/ m0・h一 Pa r・min一1 51 维普资讯 http://www.cqvip.com

第3期 表3除尘器性能参数测试结果 煤质技术 2008年5月 6 500 Pa),当风机全压为4 611 Pa时,运行风量 应大于80 000 m。/h,表明风机运行性能不佳。尽 管风机运行风量基本满足除尘系统风量要求,但就 风机本身来说,其运行性能不佳。 除尘系统存在的问题主要有: 烟气温度/℃ 烟气湿度/% 烟气流速/m・s~ 60 3.5 21.5 52 3.5 24 (1)除尘器的漏风率较高,管道及除尘器密封 性较差。 烟气工况流量/nI3・h 000 73 506 82 021 80 (2)除尘器阻力高于脉冲喷吹类袋式除尘器 烟气标况流量/NnI3・h 57 547 62 743 粉尘浓度/mg・Ill~ 902.3 26.3 ≤120(:H ̄放) ≤100(除尘器) 除尘效率/% 97.09 除尘器阻力/Pa 3 978 <1 500 除尘器漏风率/% 9.0 44.0 过滤风速/m・rain 1.2 1~2 粉尘排放率/kg・h 1.7 该系统原设计风量为80 000 m3/h;现风机运 行的实际风量为79 626 m。/h,与系统原设计风量 基本相当,满足除尘系统运行风量。 除尘器性能测试结果显示,该除尘器的除尘效 率为97.09%,在入口浓度为902.3 mg/m3时,出 口浓度为26.3 mg/m。,粉尘排放浓度符合《大气 污染物综合排放标准》(GB 16297--1996)净化后 出口含尘浓度不大于120 mg/m。和脉冲喷类袋式 除尘器JB/T 8532--1997净化后出口含尘浓度不大 于100 mg/m。的标准要求。 除尘器的漏风率9.0%,高于脉冲喷类袋式除 尘器JB/T 8532--1997规定漏风率不大于4%的限 值。除尘器阻力为3 978 Pa,大大高于脉冲喷类袋式 除尘器JB/T 8532--1997规定的阻力小于1 500 Pa 的限值。 除尘器过滤风速为1.2 m/rain,在脉冲喷类 袋式除尘器JB/T 8532--1997规定的过滤风速为 1--2 m/min的范围内。 风机测试结果显示,风机转速在1 445 r/min 时,风机实际风量为79 626 m3/h,全压为4 611 Pa (换算值80℃),对照风机标牌所给数值(转数 在1 450 r/min,风量为80 000 m。/h,全压为 52 (JB/T 8532--1997)规定的阻力小于1 500 Pa的 限值,除尘器脉冲清灰效果不佳。 (3)风机运行性能不佳。 3 改进措施 (1)加强对管道法兰连接处、混风阀及除尘器 的密封,减小漏风。 (2)对除尘器脉冲清灰效果进行确认,属于清 灰制度问题,进行清灰制度调整;属于清灰强度问 题,加大清灰力度,使之满足系统清灰要求。同时 定期强行进行彻底的反吹清灰,降低除尘器阻力。 (3)建议与风机生产厂家进行风机性能确认, 查找导致系统风量较小的原因。如属于风机本身问 题,应及时进行维修或更换,以使风机处于最佳工 作状态,满足系统风量需求。 4 结 语 对焦耐60型焦炉的装煤除尘系统存在的问题 进行处理改造后,收到了良好效果。除尘器的漏风 率小于规定的漏风率4%的限值,除尘清灰效果有 了较大提高,对风机进行了维修,更换了磨损件, 使风机运行性能处于最佳状态。上述改进措施,提 高了装煤除尘提供的运行效率。 参考文献: [1] 郭树才.煤化工工艺学[M].北京:化学工业出版 社,1992. [2]韩剑宏.钢铁工业环保技术手册[M].北京:化学 工业出版社,2006. [3] 马建立,郭 斌,赵由才.绿色冶金与清洁生产[M]. 北京:冶金工业出版社,2007. 作者简介:张安洋(1971-),男,辽宁鞍山人,高级工程师 现任鞍钢集团新轧钢股份有限公司化工总厂副厂长。 (收稿日期:2008—03—05) 

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