第3期 煤质技术 2008年5月 可见除尘系统的正常运行,是管网、除尘器和 风机3部分良好配合,分工协作的结果,任何一个 环节出现问题,都会给除尘系统的运行效果带来严 重影响,因此对一个除尘系统进行综合技术评估, 应该从上述3个方面入手。 正常运行的前提保证。根据除尘系统净化吸尘点的 所需风量及管网状况与除尘器类型,确定除尘系统 的处理风量和阻力,选择风量和全压适宜的风机, 使除尘系统管网的阻力曲线与风机的性能曲线交点 处在风机性能曲线的最佳工况点上,保证风机高效 率平稳地运行,以提供给系统足够的风量。 管网的捕集是除尘系统工作的前提和基础,因 为只有管网捕集到粉尘,除尘器才能净化,因此管 网是除尘系统捕集效果好坏、岗位环境质量能否达 2装煤除尘系统测试 标的关键。影响除尘系统管网捕集效果的首要因素 是系统要有足够的风量,即为除尘系统成功运行的 保证;其次,对除尘点应尽量密闭,否则,风量再 大,抽入的都是野风,不能有效捕集粉尘;再就是 管网的阻力平衡问题。 大型的除尘系统管网,通常由干管和若干支管 及各吸尘点组成,虽然系统设计时进行了现场调 试,但是经过几年的运行,由于实际生产情况的变 化以及调节阀门失效等诸多原因,造成除尘系统管 网阻力失衡,某些管路风量过大,风速过高,阻力 增加,管道磨损;某些管路风量过小,风速过低, 粉尘沉降堵塞管道。一个管路顺畅的系统,如果原 始设计风量满足粉尘捕集需要,就能最大限度地捕 集粉尘。如果除尘系统风路紊乱,不能很有效地捕 集粉尘,即使除尘器满负荷运转,岗位环境仍然不 断恶化,岗位粉尘浓度超标。 除尘系统中采用布袋除尘器,布袋除尘器的净 化机理是:含尘气流通过吸附粉尘的滤料,通过筛 滤作用、惯性作用、拦截作用、扩散作用、重力沉 降作用、静电作用等来使粉尘颗粒与气体分离,从 而达到净化粉尘的目的。影响布袋除尘器除尘效果 的因素主要有以下2个方面: (1)滤料结构及粉尘层厚度。布袋除尘器的过 滤主要靠滤料上层的作用,滤料只起形成粉尘初层 和支撑骨架的作用,因此不能过分清灰,否则会引 起除尘效率的下降,而控制清灰,保持粉尘初层, 才能得到较高的除尘效率。 (2)过滤速度。过滤速度对布袋除尘器效率的 影响因滤料、过滤方式及粉尘粒度的不同而不同。 对于细粉尘,过滤速度应小些,对于粗粉尘,过滤 速度应大些。对于内滤布袋,高速过滤不易穿孔, 过滤是在毡内部进行的,毡内容尘量大,清灰后仍 能保证较高的除尘效率。因此内滤式布袋,可以采 用较高的过滤风速。 风机是整个除尘系统的动力来源,是除尘系统 除尘系统管网阻力平衡测试评估:由于除尘系 统初始设计进行了阻力平衡计算,所以只要尽量保 持与系统原始设计风量相同或相近,就可以认为除 尘系统阻力达到平衡。工程上通常认为实测风量与 原始设计风量相差±25%以内即为相符,绝对不允 许超过设计风量±40%。 除尘器技术性能测试评估:标准规定长袋脉冲喷 吹类除尘器,出口含尘浓度不大于100 mg/Nm。, 除尘器阻力小于1 500 Pa,漏风率不大于4%,过 滤风速1~2 m/min。 风机运行状况测试评估:通过测试风机的风 量、全压、转数,对照风机的性能曲线,判断风机 的工作状况是否在性能曲线的最佳工况点即处于风 机运行效率较高段83%~93%。 岗位环境质量测试评估:除尘系统捕集、净化 粉尘最终达到改善环境质量的目的,通过岗位粉尘 浓度大小进行岗位环境质量评估,国家标准规定岗 位粉尘浓度限值为10 mg/m。。 对除尘系统技术参数进行了多次反复的测试, 测试结果见表1~表4。 表1 粉尘粒径分布测试结果 粒径范围/ m 相对频数/体积/% 风机参数 风机流量/ 风机全压/ 风机转数/ m0・h一 Pa r・min一1 51 维普资讯 http://www.cqvip.com
第3期 表3除尘器性能参数测试结果 煤质技术 2008年5月 6 500 Pa),当风机全压为4 611 Pa时,运行风量 应大于80 000 m。/h,表明风机运行性能不佳。尽 管风机运行风量基本满足除尘系统风量要求,但就 风机本身来说,其运行性能不佳。 除尘系统存在的问题主要有: 烟气温度/℃ 烟气湿度/% 烟气流速/m・s~ 60 3.5 21.5 52 3.5 24 (1)除尘器的漏风率较高,管道及除尘器密封 性较差。 烟气工况流量/nI3・h 000 73 506 82 021 80 (2)除尘器阻力高于脉冲喷吹类袋式除尘器 烟气标况流量/NnI3・h 57 547 62 743 粉尘浓度/mg・Ill~ 902.3 26.3 ≤120(:H ̄放) ≤100(除尘器) 除尘效率/% 97.09 除尘器阻力/Pa 3 978 <1 500 除尘器漏风率/% 9.0 44.0 过滤风速/m・rain 1.2 1~2 粉尘排放率/kg・h 1.7 该系统原设计风量为80 000 m3/h;现风机运 行的实际风量为79 626 m。/h,与系统原设计风量 基本相当,满足除尘系统运行风量。 除尘器性能测试结果显示,该除尘器的除尘效 率为97.09%,在入口浓度为902.3 mg/m3时,出 口浓度为26.3 mg/m。,粉尘排放浓度符合《大气 污染物综合排放标准》(GB 16297--1996)净化后 出口含尘浓度不大于120 mg/m。和脉冲喷类袋式 除尘器JB/T 8532--1997净化后出口含尘浓度不大 于100 mg/m。的标准要求。 除尘器的漏风率9.0%,高于脉冲喷类袋式除 尘器JB/T 8532--1997规定漏风率不大于4%的限 值。除尘器阻力为3 978 Pa,大大高于脉冲喷类袋式 除尘器JB/T 8532--1997规定的阻力小于1 500 Pa 的限值。 除尘器过滤风速为1.2 m/rain,在脉冲喷类 袋式除尘器JB/T 8532--1997规定的过滤风速为 1--2 m/min的范围内。 风机测试结果显示,风机转速在1 445 r/min 时,风机实际风量为79 626 m3/h,全压为4 611 Pa (换算值80℃),对照风机标牌所给数值(转数 在1 450 r/min,风量为80 000 m。/h,全压为 52 (JB/T 8532--1997)规定的阻力小于1 500 Pa的 限值,除尘器脉冲清灰效果不佳。 (3)风机运行性能不佳。 3 改进措施 (1)加强对管道法兰连接处、混风阀及除尘器 的密封,减小漏风。 (2)对除尘器脉冲清灰效果进行确认,属于清 灰制度问题,进行清灰制度调整;属于清灰强度问 题,加大清灰力度,使之满足系统清灰要求。同时 定期强行进行彻底的反吹清灰,降低除尘器阻力。 (3)建议与风机生产厂家进行风机性能确认, 查找导致系统风量较小的原因。如属于风机本身问 题,应及时进行维修或更换,以使风机处于最佳工 作状态,满足系统风量需求。 4 结 语 对焦耐60型焦炉的装煤除尘系统存在的问题 进行处理改造后,收到了良好效果。除尘器的漏风 率小于规定的漏风率4%的限值,除尘清灰效果有 了较大提高,对风机进行了维修,更换了磨损件, 使风机运行性能处于最佳状态。上述改进措施,提 高了装煤除尘提供的运行效率。 参考文献: [1] 郭树才.煤化工工艺学[M].北京:化学工业出版 社,1992. [2]韩剑宏.钢铁工业环保技术手册[M].北京:化学 工业出版社,2006. [3] 马建立,郭 斌,赵由才.绿色冶金与清洁生产[M]. 北京:冶金工业出版社,2007. 作者简介:张安洋(1971-),男,辽宁鞍山人,高级工程师 现任鞍钢集团新轧钢股份有限公司化工总厂副厂长。 (收稿日期:2008—03—05)
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