铁14 道建筑 March,2012 Railway Engineering 文章编号:1003-1995(2012)03-0014—03 葫芦河特大桥连续刚构施工线形控制技术 杨立财 (中铁十六局集团第一工程公司,北京 101300) 摘要:连续刚构在悬灌施工过程中,会因自重及其他荷载作用而产生竖向挠度。同时,梁和墩承受挂篮 自重、混凝土收缩、徐变和温度变化等共同的作用,使梁顶高程与浇筑前的立模高程有明显不同。本文 结合工程实例,分析了影响线形的原因并确定参数取值,阐述了线形控制的方法及效果。 关键词:葫芦河特大桥连续刚构施工 线形控制 中图分类号:U445.466文献标识码:A 1工程概况 葫芦河特大桥是西部大通道包(头)北(海)线陕 西境内,黄陵至延安段高速公路上一座特大型桥梁,全 长1 468 in。主桥上部结构为90 m+3×160 m+90 m 预应力混凝土连续刚构箱梁桥。设计荷载为汽一超 变化。各单T构箱梁除墩顶0 块外,分20对梁段,即 (6×3.0+6×3.5+4×4.0+4×4.5)m进行对称悬臂 浇筑,边跨T构采取不平衡施工,靠分隔墩侧浇筑21 块段(4.5 m长),墩顶0 块长12.0 in,中孔合龙段长 2.0 m,边孔合龙段长1.2 In,边孔现浇段长5.2 in。主 桥合龙顺序为中跨一次边跨一边跨。箱梁最大浇筑块 件的长度为4.5 m,最大施工状态悬臂长度为162.5 In,最大浇筑块件质量为163.0 t。葫芦河特大桥主桥 立面布置见图1。 20级,挂一120。桥面宽24 m,分两幅修建。每幅桥箱 梁设计为单箱单室断面,顶面宽12.0 In,底面宽6.5 m,根部高9.0 m,跨中梁高3.5 m,梁高按二次抛物线 7 号墩 8 号墩 9 号墩 10 号墩 图1葫芦河特大桥主桥立面(单位:In) 2 线形控制的原理及方法 2.1线形控制的原理 考虑设计高程、预拱度、挂篮弹性与非弹性变形、施工 时温度影响、预应力钢束张拉、混凝土重度及弹性模量 等因素的影响,按下式进行确定 连续刚构在悬灌施工过程中,会因自重及其他荷 载作用而使悬灌梁产生竖向挠度。实际上除混凝土自 = +∑ 。+∑ i+ + +△ 式中,风 为设计高程;∑ 为由各梁段自重产生的在i 节点的挠度总和;∑ 为由张拉预应力在i节点的挠 度总和 为混凝土的收缩徐变在i节点引起的挠度; 为由挂篮主构件在i节点产生的弹性与非弹性挠 度;A 为根据已施工块段线形变化实际数据的修 正值。 重及预应力外,梁和墩同时还承受挂篮自重、混凝土收 缩、徐变和温度变化等多种内外因素的共同作用,使梁 顶高程与浇筑前的立模高程有明显不同。线形控制的 原理就是模拟施工现场的实际情况,将各种影响因素 导致的挠度叠加并反向加入施工控制过程中,使完成 后的梁部线形符合设计线形。各梁段立模高程( ) 2.2参数选用 梁体自重的影响挠度:主要指新浇筑混凝土的自 收稿日期:2011.10.20;修回日期:2011—11.25 作者简介:杨立财(1974一),男,吉林德惠人,高级工程师,硕士。 重对已浇筑梁段形成的向下挠度值。计算在梁体自重 作用下的挠度,主要是准确测出混凝土重度(本工程 2012年第3期 葫芦河特大桥连续刚构施工线形控制技术 为24.7 kN/m )和梁体的体积,然后计算∑ 。 施加预应力的影响挠度:该桥预应力筋为分 后的参数重新确定以后各施工步骤的分目标,建立新 的跟踪分析程序。 4)反复上述过程,进而使跟踪分析程序的计算与 实际施工相吻合,亦即,使各分目标成为可实现的目 标。最后成桥目标也就得以实现。 段、分批张拉,计算悬灌阶段第 号梁段施加预应力 引起的挠度,必须把张拉第i号段以后(包括张拉 第i号段)引起的挠度值累加方可求出该项挠度值 ∑厂2 。计算时需要测试混凝土龄期为3 d,7 d,14 d,28 d,60 d的弹性模量,以及孔道摩阻参数 = 0.2:I}=0.002。 i3线形监控实施过程 3.1施工控制流程(见图2) 前期结构分析计算 混凝土收缩、徐变及温度变化的影响:一般情况 下,混凝土收缩变形会随时间的延长而减小,收缩主要 在混凝土前1—6个月内完成,以后的收缩值很小可忽 略不计;温度变化指混凝土受热胀冷缩而导致的梁体 线形的变化…,悬灌阶段主要控制好测量时间,合龙 阶段控制好合龙温度,可基本消除温度影响;徐变是在 长期荷载作用下,混凝土塑性变形随时间增长的现象, 这种变化也可造成梁体线形变化。这三者总和的变形 为. 。本桥按主跨跨中15 cm考虑,其余按正弦分配 变化。 挂篮弹性变形的影响参数:在混凝土自重的影响 下,施工挂蓝会发生弹性变形,且新加工挂篮存在非弹 性变形,1号梁段施工前须对挂篮进行压载试验,以消 除非弹性变形,测量出挂篮弹性变形值见表1。 表1 不同节段长度挂篮弹性与非弹性变形 合龙时相邻梁段高差控制在2 cm以内,成桥后线 形与所有点设计线形误差控制在5 cm以内 。 2.3线形控制的方法 本桥采取自适应法进行线形控制。自适应法的基 本思路是当结构的实测状态与模型计算结果不符时, 通过将误差输入到参数辨识算法中去调节计算模型的 参数,使模型的输出结果与实测结果一致,得到修正的 计算模型后,重新计算各施工节段的理想状态 。经 过几个节段的反复辨识后,计算模型就基本与实际结 构一致,从而对施工过程进行有效控制。其基本步骤 如下: 1)以设计的成桥状态为目标,按规范规定的各项 设计参数确定每一施工步骤应达到的分目标,并建立 施工过程跟踪分析程序。 2)根据分目标开始施工,并测量实际结构变形。 3)根据实测数据分析和调整各统计参数,以调整 告变位和立模高程 施 工 ______________-_____。___—— .............j}.......一 主梁高程、悬臂端挠度、 主模高程误差 测 量 有效预应力、温度、弹性 预应力张拉误差 ——厂模量 弹性模量误差 .............jI.......一 温度影响 误芹分析 徐变影响 ———-_r—一 计算图式误差 .............]I:......一 修改设计参数 结构计算 图2施工控制流程 3.2数据的采集及处理 3.2.1数据的采集 在梁段端部顶板左右距翼缘板边各1.25 m处、顶 板中心分别埋设短钢筋(西12,顶部打磨光滑,高程比 本梁段测点处的施工立模高程高出5~8 mm)作为固 定观测点(布置见图3)。根据以前施工中积累的数据 分析,温度和日照影响立模放样和日常测量高程,因此 放样与日常测量宜安排在早晨8点以前,否则必须进 行温度变形修正。每天将已浇完的梁段控制点进行复 测后进行数据汇总,观察变化,分析原因,并及时调整 立模高程。 1 25 1 475 2 475 3 1’S 图3监控点钢筋预埋示意(单位:em) 在开工前通过对测量的方法、时间、布点、位置、次 数和精度等进行认真研究,根据现场实际情况,最终确 定如下方法:将仪器置于梁上,以0 段上所设的水准 点为基准进行测设,考虑到由于墩柱很高,合龙精度要 求高,故应在每浇筑3~4个节段后,对O 段上所设的 水准点进行联测,以修正因为墩身压缩对水准点带来 的影响。 16 铁道建筑 March,2012 3.2.2数据的处理 的仿真计算的结果与实际结构状态逐渐相吻合,使施 工进入自适应状态。 通过对已成结构实际状态与仿真计算理想状态之 间误差的分析,采用最小二乘法对计算模型中的参数 进行调整,使仿真计算的结果与实际结构状态相一 以主桥7 墩左幅延安侧9 一20 段的实际施工挠 度控制为例对最小二乘法加以说明,计算和实际测量 结果及其修正结果见表2。 cnl 致 。经过反复几次的参数识别调整之后,修正过 表2 最小二乘法在7 墩左幅延安侧9 一2O 节段中的应用 注:第20 节段的张拉及移挂篮值仅包含张拉值。 通过表2,可见经过9 ~12 节段的参数修正后, 重新给出了13 ~16 节段的预测值;对13 ~l6 节段 的参数再次修正后,给出了17 ~20 节段的预测值,通 通过图4得出以下结论: 1)各块段的设计高程、目标高程和实测高程的变 化趋势相同,实测高程围绕目标高程上下波动,且始终 高于设计高程,说明线形控制是成功的; 2)初期实测值始终高于目标值,而6 块段以后就 在目标值上下波动,而且是波动缓慢,说明在线形控制 过程中数据处理是正确的,参数取值是合理的; 过两次修正,对比实际测量差值与预测差值更为接近, 使预测值真正起到了指导施工的作用,提高了预测精 度和施工的线形控制精度。 4实际控制效果 全桥合龙最大相对高差15 mm,轴线偏差6 mm, 符合规范要求,合龙后除个别1 ,2 块段超出规范的 50 mm以外其余全部合格。根据设计高程、Et标高程、 实测高程绘制7 墩左幅合龙后的高程曲线见图4。 3)实测值在后期波动较大,说明悬臂越大线形控 制越难以控制,应加强数据的采集和处理,特别是误差 分析和参数修正。 参 考 文 献 [1]孟庆峰,李立增,时雪梅.悬臂施工的预应力箱梁温度场分 析[J].铁道建筑,2010(7):14—18. [2]中华人民共和国交通部.JTJ041--2000 公路桥涵施工技 术规范[s].北京:人民交通出版社,2000. [3]杨炳成.公路桥梁电算[M].北京:人民交通出版社,1995. [4]向中富.桥梁施工控制技术[M].北京:人民交通出版社, 2001. (责任审编图4 7 墩左幅黄陵侧高程曲线 孟庆伶)