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宣钢提高1#烧结机利用系数的改造措施

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总第157期 6可北冶金 TOtal l57 2007年第1期 HEBEI METALLUKGY 2007,Number 1 宣钢提高1#烧结机利用系数的改造措施 田智勇.姚继兰 (宣化钢铁集团有限责任公司 炼铁厂,河北宣化075100) 摘要:介绍了宣钢一烧l#烧结机提高烧结机利用系数的综合技术改造措施,改造后取得了较好效果。 关键词:烧结机;利用系数;改造 中图分类号:TF046.4 文献标识码:B 文章编号:1006—5008(2007)01—0037—03 REFORMATION TO RAISE UTⅡ ATION FACTOR OF 1撑SINTERING MACHINE TIAN Zhi—yong.YAO Ji—lan (honworl【s,Xuanhua Iron and Steel Group Co.,Ltd.,Xuanhua,Hebei,075 100) Abstract:The comprehensive technical reformation to raise the utilization factor of 1#sintering machine of Xuan Steel is introduced as well as its good effect. Key Words:sintering machine;utilization factor;reformation 1 前言 一烧配料原有8个 2 m的配料圆盘,料仓仓 宣钢炼铁厂一烧车间1群烧结机有效烧结面积 容90 m /个,给料能力为100 t/h。随着风机的改 为86 nl ,挡板及料层厚度600 mm,改造前抽风 造,1群烧结机产量将大幅度提高,配料仓的处理能 系统配置为3 500 m’/min和6 500 m /min风机各1 力已明显不足,将直接影响烧结能力的提高。 台,单位烧结面积分配抽风量为116 m /(m ・ 2.3烧结机系统漏风较大 min),2004年1群烧结机利用系数为1.58 t/(m ・ 改造前烧结机的漏风主要表现在:台车与台车 h)。随着炼铁能力进一步提高,提高烧结生产能 之间的漏风、台车下滑板与固定滑板之间的漏风、 力成了迫在眉睫的技术课题。为进一步满足高炉用 台车上下挡板之间的漏风、相邻2台车下部滑板端 料的需求,决定对一烧1群烧结机进行配套综合技 部三角区域之间的漏风。这些漏风直接影响到烧结 术改造。本次改造围绕烧结实现“大风量、高负 机的有效烧结风量,是制约烧结机利用系数提高的 压、厚料层、强制粒”这一目的,配套提高1群烧 一个重要因素。 结机抽风系统的整体能力,以进一步提高其烧结矿 2.4烧结工艺和设备配套能力的不足 产量。 ・ (1)现存白灰消化系统能力不足。改造前1群 2 影响1群烧结机利用系数进一步提高的因素 烧结机配料系统使用的双螺旋加湿器,处理能力为 2.1 抽风系统能力有待进一步提高 60 m /h。随着烧结生产能力的提高,烧结料批将 改造前,1群烧结机单位烧结面积分配抽风量为 提高4~6 kg/m。同时,后序在使用全钙灰、全镁 116 m’/(m min),垂直烧结速度为20.90 mm/ 灰烧结时,白灰消化系统的处理能力明显不够。 min,烧结机机速为1.5 m/min。结合二烧车间 (2)热筛处理能力不足。一烧所用热筛型号 2003年风机增加抽风能力后产量大幅度提高的改 为SER2575耐热振动筛,原来安装筛面角度为5。. 造经验,通过增加风机的抽风能力,可进一步提高 处理能力为450 t/h。从改造前的实际运行状况看, 烧结机利用系数。 有时会出现料流过慢的现象,随着烧结产量的提 2.2配料圆盘处理能力低 高,其处理能力已制约着产量的提高。 收稿日期:2006—12—13 37 维普资讯 http://www.cqvip.com

总第157期 (3)一烧三混机处理能力需进一步提高。改 表1 2#风机改造前后相关技术性能对比 造前三混机安装角度高1.7。,处理能力为230 t/h, 混料制粒时间为69 S。在烧结料批提高4—6 kg/m 后,将出现因处理能力不足而导致的设备故障。 3 1#烧结机改造内容及主要技术特征 3.2烧结机全密封改造 3.1 3 500 m /min风机配套改造 (1)烧结机头尾密封。将原来双杠杆式头尾 (1)风机。原有3 500 m /min风机为SJ一3 密封板改为磁力密封,主要技术特征是利用磁性材 500—1.033/0.923—1型离心式抽风机,本次将原 料吸附含铁颗粒的特性,实现固定箱体与运动的烧 二烧车间2003年淘汰的L3N2000抽烟机利旧使 结台车底面之间的密封。 用,风量为6 500 m /rain、风压13 kPa,风机全压 (2)烧结机台车密封。从点火器出来到烧结 为17 kPa,风机的进入风管、基础及润滑系统相应 机机尾32 m长度的台车两侧安装密封罩,将台车 改造。 从车轮到台车两侧挡板的上边全部密封在罩内,罩 (2)烧结机风箱。将风箱重新分配,原风箱 子的上边由一个镶有磁性材料的T形板插入烧结 的配置为:6 500 m /min风机(1#风机)带1#一1 l# 车两侧的料中。这样在台车的两侧就形成一个密闭 和21#一23#风箱,3 500 m /min风机带12#一20# 箱体,有效地控制了烧结车滑板、烧结车挡板纵向 风箱。改造后配置为:6 500 m /min风机(1#风机) 及横向之间缝隙的漏风点。密闭箱体内的积灰由集 带1#一9#和21#一23#风箱,共12个;新6 500 灰斗收集后定期排到小格溜子内。 m /min风机(2#风机)带10#一20#风箱,共11 3.3提升白灰消化系统能力 个。因受现场安装空间限制,将10#一14#风箱汇 改造白灰消化装置,将双螺旋加湿器原有配套 集到一个集合管内,并在内壁上涂50 mm的耐磨 的11 kw普通电机改造为l5 kw变频电机,同时 料后引送到新换6 500 m /min风机所配置的主降 加装设备变频器。这样电机的转速可以根据料批的 尘管中,风箱部分更新,主降尘管不动。 大小进行相应调整,使原来的双螺旋能力由60 m /h提高到80 m /h。 (3)2#风机进口烟道。2#风机的进口烟道及 3.4增加一个配料圆盘 弯头根据实际安装情况需重新制作安装,风机出口 经设计将配料原一皮带机向东延长6 m(受配 烟道进行相应改造并提高400 mm。 料通廊的限制),同时增加一个 2 m的配料圆 (4)2#风机的电器系统、仪表监测、保护、 盘,仓容90 m ,给料能力为100 t/h。 控制系统。原3 500 m /min风机的电器启动及控 3.5热筛角度由5。提高至5.5。 制系统拆除,新6 500 m /min风机采用了水电阻 通过改造,将热筛筛面角度提高至5.5。.热 启动,降低了6 kV段电网压降,启动电流低。高 筛进料溜子进行了相应改造。改造后,处理能力可 压柜内均配置真空开关,减少了以往油开关带来的 达550 t/h。 污染,减少了电器事故和维护量。 3.6将三混机简体角度提高 6kV段高压柜和新6 500 m /min风机的高压 将三混机筒体角度由l_7。提高至2。0。,并对 电机柜全部采用综合自动化保护装置,提高了故障 筒体的传动机构进行相应调整。改造前后一烧系统 时的灵敏度和准确度。改造后2#风机相关技术参 3台混料机的工艺参数见表2。 数见表1。 表2 三混机的技术改造后3台混料机工艺参数 4 改造的技术关键 现了烧结风量、负压、烧结料层的适宜匹配。同时 (1)2#风机增风至6 500 m /rain,烧结负压 合理地重新分配1#、2#风机的风箱配置,实现了 控制在14 kPa左右,烧结料层控制在600 mm,实 烧结风量的有效合理搭配,保证了烧结速度稳定。 38 维普资讯 http://www.cqvip.com

河北冶金 2007年第1期 此技术是1#烧结机技术改造后烧结利用系数大幅 量后原料供应不足和大配比铁料配加的稳定性,并 度提高的关键。 且为多原料品种入烧提供了可行性,这是烧结机提 (2)通过利用磁性材料吸附含铁颗粒的特性, 产又一技术关键。 将烧结机头尾密封板、台车本体进行密封改造,这 5 改造后的效果及指标对比 是烧结机漏风率降低、垂直烧结速度增加的又一技 2005年6月10日1#烧结机技改投产后,系统 术关键。 设备运行平稳,产量大幅度提高。1#烧结机改造前 (3)通过增加一个配料圆盘,解决了提高产 后相关工艺参数见表3。 表3 改造前后l#烧结机工艺参数 注:以上数据出自炼铁J工艺统计报表。 5.1 效果 (1)烧结矿产量大幅度提高。改造后,1#烧结 (1)进一步加强了厚料层烧结工艺。烧结风 机利用系数由1.52 t/(m ・h)上升到1.70 t/ 机增容后,2#风机烧结负压控制在13 kPa左右, (m ・h),考虑精粉率降低等增产因素及烧结矿筛 烧结料层控制在600 mm,单位面积内的有效烧结 分指数升高对实际产量的影响,该项目折合贡献率 风量得到提高,从而进一步实现了高负压、大风 按75%计算,可相应提高烧结机利用系数0.135 t/ 量、厚料层烧结工艺。 (m ・h),增产幅度为8.9%。 (2)增加一个配料圆盘,初步解决了烧结机 (2)烧结能耗指标明显降低。自投产以来, 提高产量后人烧原料供应紧张的问题,并且为多原 在人烧精粉率变化不大的情况下,由于烧结矿产量 料品种的入烧提供了条件,实际效果明显。 的提高和烧结料层得到保证,烧结固体燃耗由改造 (3)改善了热返矿的质量。烧结风量、负压 前的58.8 kg/t降低至55.9 kg/t。 与烧结料层的适当匹配,促进了产量的大幅度提 (3)烧结矿质量指标全面保持较高水平。改 高。改造后,测定烧结返矿率由改造前的17.86% 造后烧结矿合格率、碱度稳定率、品位稳定率分别 降低至14.78%,降低了3.08%,实现了低返矿量 由93.69%、94.54%、94.48%提高至94.09%、 的工艺循环,优化了烧结工艺,起到了良好的节能 94.79%、95.66%。 效果。 (4)烧结矿转鼓强度、筛分指数有一定下降。 (4)风机运行电流有一定程度降低。全密封 改造后,转鼓指数由75.8%降低至75.6%,降低 在1#烧结机的应用,风机流量平均减少了12 000 了0.2%;烧结矿含粉率指标由4.46%升高至 m /h。1#风机电流平均下降了10 A,2#风机电流 5.41%,升高了0.95%。分析其主要原因是随着 平均下降了11 A。 通过烧结料层有效风量的增加,高温区移动速度加 5.2改造前后烧结矿产、质量指标对比 快(垂直烧结速度的加快),影响到烧结矿强度。 从表4中数据看,1#烧结机改造后从产、质量 针对这个问题,通过后序采取强化厚料层操作、适 的变化主要表现在以下几个方面: 当提高FeO含量等措施,以提高烧结过程中高温 表4 1#烧结机改造前后主要经济技术指标 熔融层的厚度,通过配加烧结添加剂等措施,使烧 精粉利用系 合格碱度品位转鼓筛分固体 时问 率 数/(t/ 率 稳定稳定指数指数燃耗/ 结矿转鼓强度、筛分指数满足了高炉生产的需要。 /%(m ・h))/% 率/%率/%/% /% (kg/t) 6 结语 此次对1#烧结机的改造,较理想地达到了提 高烧结机利用系数的目的。后序针对烧结料温的提 高和在不同原料结构下强化烧结矿指标方面,还需 注:5月10 I-J一6日4日,一烧2#风机改造,1#烧结机单风机作 做更多工作,以进一步提高烧结矿产、质量,满足 业,5月份技术指标不做统it-。以上数据来源于宣钢炼铁厂生产统 高炉需求。 计报表。 39 

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