维普资讯 http://www.cqvip.com 2007年9月 南水力发电 第3 浪石滩水电站尾水临时封堵方案优化分析 张 洪 李 奇 (葛洲坝六公司浪石滩水电站项目部,湖南冷水江417500) 摘要介绍了各种临ll1f封堵方案及适刚范剐,并进行了优缺点分析。 关键词尾水临时封堵方案优化 浪石滩水电站位于湖南省资水中游的冷水江 截面弯矩 = 1 xO.85 ̄25.67x12.305 412.9t.m 市,它主要由右岸厂房,l4孔泄洪闸、左岸升船机及 连接坝段组成。厂房内装有3×1-2万kW的水轮发电 主梁弯应力口 ~412.9xl00t.cm:1-3l m2<l5 2 .m机组。配备了--:fL尾水永久检修门,另两孑L尾水门在 31617c 施_T期时需要临封堵。 临时封堵费川在总价承包 由此可 永久钢结构主应力小于规范规定的 费用中,因此,项目部对此进行了多方案优化比较, 1.5t/cm 结构安全 先后对尾水检修门处钢闸门方案、尾水检修门处钢 1-3经济分析 筋混凝土叠梁门方案、尾水钢衬处丌151圆锥式钢闷 二孑L钢闸门共重184t,每吨按1万元的制作安 头方案、尾水钢衬处平面钢闷头方案、尾水钢衬处拱 装费算,该2孑L门总费用为184万元。 梁式钢闷头方案进行经济技术分析,并选择实施了 1.4优缺点分析 一个造价最低.施_T 方便,结构最安全的方案 永久闸门质量较易保证,止水效果也会比较好, 但耗钢量大,每孑L永久闸门耗钢量为92t,两孔184t。 1尾水检修门处铜闸门方案 这种方案如果用在临时封堵上则属于不经济的一种 1.1方案介绍 方案,但如果附近其他电站有类似跨度和水头的退 尾水检修门槽处流道宽11.905m,高9.1131 门槽 役下来的钢闸门则可考虑适当改造,使用钢闸门方 深50era,宽120.8era。最大挡水水头25.67m(自高程 案。 155.82m至高程181.49m)。设计的永久闸门为平面 2尾水检修门处钢筋混凝土叠粱门方案 钢闸门,每孑L两节,每节46t。主梁形式为焊接工字 梁,间距为85em,面板参与主梁受力。 2.1方案介绍 1.2主要受力分析(容许应力法) 钢筋混凝土叠梁门同样需要使用该检修门槽, 断面简图(图11如下: 挡水高度为25.67m。每节梁长12.40m,宽1.5m,门槽 处宽度缩小至95cm,内配两层螺纹中36间距12era 的主筋。底止水采用橡胶条形止水,侧止水及顶止水 采用P型橡胶止水带。 2-2主要受力分析 按单筋矩形截面计算简支梁配筋,2层螺纹 图1  ̄36@1 2era主筋可满足要求(计算从略)。 截面惯性矩,_2×3×40×88.5 +丝 2.3经济分析 叠梁门为预制构件,混凝土制作安装费用按 2845544cm 600元/t计算,钢筋制安费用按5 000元/t计算,止 :水按每孔3万元计算,则二孑L共计费用为:336msx600 截面抵抗矩 : -_ 圳6 Y U 元/m +70t ̄5 000 76/t+3万元 ̄2=61.2万元 ma 维普资讯 http://www.cqvip.com 第3期 张 洪 李 奇浪石滩水电站尾水临时封堵方案优化分析 l3 2.4优缺点分析 3.2主要受力分析 共计有2O根叠梁,需要较大的制作场地和较长 ~[[口 闷头圆锥体主要受到因径向水压力而产生的环 的制作工期。另因每根叠梁重达42t,又没有直接通 到该门槽的道路,现有的低架丰满门机吊装吨位只 有30t,不能满足吊装叠梁门的要求,所以吊装运输 问题不容易解决。两孔叠梁门总计混凝土方量为 336m,.钢筋70t,还有止水材料,因此该方案造价较 高,实施难度较大,需要场地面积较大, 期较长,做 完后还有一个叠梁门漏水的不确定因素,因此该方 案不是一种理想的方案。 3尾水铜衬处开口圆锥式铜闷头方案 3.1方案介绍 因检修门槽处挡水面积较大(12.3x9.2=113m ), 挡水成本较高。在流道水轮发电机伸缩节后有一个 3.97m长的钢衬段,该钢衬段内径从5.806m渐变至 7.160m,管壁为厚16mm的A3钢板,钢板上焊有竖 向钢筋和环形加劲板。如果能在钢衬段做一个闷头 挡水,则挡水面积大大减小,费用大大降低,因此我 们试图利用该钢衬段做一个闷头代替检修门槽处的 挡水闸门。 先考虑了开口圆锥式钢闷头方案,该方案示意 图(图2)如下。钢闷头主要结构为16mm厚钢板圆锥 体,其他为加劲箍和加劲筋。 1 _l I ,64n — — ——— 一l —一 :一 一 图2 形拉力,其次是上下游节问拉力。接头部位如A点B 点除了受到以上二个力外还受到环形钢板和锚筋传 递的拉力。 3_3经济分析 钢结构制安费按1万元/t计算,二孔费用为 24txl万元/t=24万元 3.4优缺点分析 该结构主要为拉力结构,充分利用了钢材的抗 拉强度,因构件通过焊缝止水,故止水效果较好。构 件可以在外面加工.有独立的安装工作面.也不占用 直线工期,是一种较为合理的结构。但该结构对钢衬 丁牢固度有要求,需要在钢衬上增加环形钢板和锚固 筋。如果在周边混凝土浇筑完成后业主监理再来审 定封堵方案往往来不及。另外圆锥段延伸较长.有可 能妨碍到相邻机组伸缩节的安装,故该方案适合于 钢衬段较长的机组使用。浪石滩水电站钢衬段较短. 只有3.97m,因安装伸缩节的原因.只允许我部使用 1.9m的钢衬区间,故该方案没有应用到本_丁程中。 4尾水钢衬处平面铜闷头方案 4.1方案介绍 基于与第三方案相同的原因,我们试图在钢衬 处做一个钢闷头代替检修门槽处的挡水闸门,因而 考虑了平面钢闷头方案。采用70em高工字形焊接组 合梁,间距为60cm,面层为12ram厚钢板,与周边钢 衬焊接成一体。 4.2主要受力分析 该结构由一组相互平行的焊接工字梁作为主受 力系统承受水压力。结构模型(图3)如下: 240XSO X1 6 240xSO 图3 截面惯性矩为2×24×3×33.5 +上 等4_=196556cm4 截面抵抗矩 =5616cm 截面弯矩 =81.3t・m 主梁弯应力 = -1.45如m2<l5如m2 ●●十__维普资讯 http://www.cqvip.com 14 可见主梁应力能满足规范要求 4_3经济分析 中南水力发电 第3期 钢结构制安费按每吨1万元计算,则2孔总费 用为42tx1万元/t=42万元 4.4优缺点分析 该结构受力较为明确,施-I二较为简 ,可以存工 厂加工好后运至现场安装.占据空间较小.不占用伸 缩节的安装装置,因面层钢板 钢衬焊成一体,故止 水问题也已解决,因此这是一个可以考虑的方案。但 应注意支座处结构处理问题,使受力形式为简支式, 支座选择在有肋板的钢衬处,并需校核该处托应力。 5尾水钢衬处拱梁式钢闷头方案 5.1方案介绍 基于与第三方案相同的原闵,我们试图在钢衬 处做一个钢闷头代替检修门槽处的挡水闸门。并在 第四方案平面钢闷头的基础上考虑节省钢材的冈 素,提出了第五方案即拱梁式钢闷头方案(参见图4、 51。该方案将第四方案的主梁由70em高的焊接T字 梁改为40号工字钢,另增加2个相同的十字交叉的 接近拱形的变截面主梁。主梁高度南两端的50era增 加到跨中的120cm,腹板厚度为25mm,上下翼板采 用400mmx3Omm钢板。 L八 图4钢闷头下游立视图 5.2主要受力分析 因两个十字交叉的主梁跨中变形相同,且有轴 向力的作用,闲而采用有限元法进行电算。计算m来 的最大跨中弯矩为188t・Ill,最大轴力为134t,在支座 处。最大剪力为99t,在支座处。跨巾截面计算模型 (图6)为: 丁 1 图5钢闷头侧面图 400xSo 11 4-0 400xSo 图6 惯性矩为仁2×4o×3髋52+等 =1 129995cm4 抵抗矩为 : 18833cm bU 主梁应力 =0.998ffcm L犬J跨中轴向力产生的主梁应力为 4 0.8t =40×3×2+1 14×2.5 0.08t/cm 合汁主梁应力 =0.998+0.08=1.08from <1.5t/em‘ (安全)。 5I3经济分析 钢结构制安费按每吨1万元计算,则2孔总费 用为32txl万元/t=32万元。 (下转第31页) 维普资讯 http://www.cqvip.com
第4期 周良元谭腊冰水电工程爆破中延时起爆网络设计与运用 31 对于孔内孔外结合延时这种起爆网络.确保后 排炮孔不比抵抗线前面各排炮孔先爆,是保证爆破 成功的关键.除要考虑毫秒延时雷管的名义延时时 310 ̄30).那么后排的反向延时时间就是t ̄--280ms, 后排主传爆线反向延时时间就是the=-130 ms,前排正 向延时时间就是tqz=275 ms,因此£^,+  ̄=280+130= 410ms>t =130ms。 间外。更要考虑雷管延时的可能偏差值,即后排的反 向偏差要大于等于前排的正向偏差,用时差公式表 示为: £ +£ ≥£ 由于水电工程爆破工程量大,每次的爆破面积 大.给爆破网络的设计工作带来了很大的难度。延时 起爆网络的诞生给水电工程爆破网络的设计带来了 £ 一后排雷管的反向延时时间(ms); £ 一主干线雷管的反向延时时间(ms); 巨大的生机,因而得到了广泛运用。如五强溪、三峡、 龙滩、构皮滩等水电站的开挖施工中就采用了延时 £。广前排雷管的正向延时时间(ms)。 起爆网络.并均取得了良好的爆破效果。 如主传爆线采用6段(t=150 ̄20)毫秒雷管联 收稿日期:2006-11—21 结,前排是8段雷管(t=250 ̄25),后排是9段雷管(£= (上接第14页) 焊缝均要求焊满焊透.确保拱座传力。拱座为4 ̄5m 5.4优缺点分析 厚的钢筋混凝土结构,上部还有20m高的压重,能够 5.4.1较多地节省了钢材 提供需要的轴向反力和支座剪力。 两孔钢闷头只用了32t钢材。该方案同检修门 处的钢闸门方案相比.减少了挡水面积.挡水面积比 6结论 为(6.682 ̄0.785)/(12.305 ̄9.2)=O.31=31%,两孔共计 水电站尾水封堵方案很多.结合各个电站实际 减少钢材92 ̄2t一32t=152t;同该处平面钢闷头方案相 情况选择一个经济合理的方案是至关重要的。就经 比共计减少钢材42t一32t=lOt,同时主梁应力也由 济性来讲,封堵面积较小的钢衬段比封堵门槽段经 1.45t/cm 下降到1.08ffcm 。结构安全更有保证。钢材 济合理。封堵钢衬段的每种方案又有各自的边界条 减少应力下降的主要原因是采用了拱型主梁结构。 件和受力特点,第3方案(即开VI圆锥钢闷头方案) 5.4.2止水质量有保证 尽管钢结构吨位最小.但不能满足安装水轮机的要 因面板与钢衬焊接,故止水材料为焊缝.止水效 求而不被采用。拱梁式钢闷头对拱座受力有要求.实 果好。根据实际挡水情况来看,确实做到了滴水不 际拱座能够满足该要求。故该方案因满足了经济性、 漏。 合理性要求而被采纳。 5.4.3不影响工期 因钢衬处钢闷头施工与其它结构施工.门槽施 参考文献 工没有妨碍,因此该项工程不占据直线工期。 1武汉水利电力学院.水工钢结构.水利电力出版社. 5.4.4保证拱型受力的要求较高并对拱座有要求 2孙训方.材料力学.高等教育出版社. 为防止有可能架空的底板混凝土影响拱梁结构 3华东水利学院.水工钢筋混凝土结构学.水利电力出版社 受力,采用了旋转45。主梁的施工方案.将拱梁不放 4龙驭球.结构力学教程.高等教育出版社. 在底拱正中,避开了底板混凝土架空问题。同时将底 收稿日期:2007—02—02 座钢板弯成弧形,与钢衬圆弧吻合;所有与底座相关