客第1期 车技术与研究 BUS&CoACH TECHNoL0GY AND RESEARCH 汽车加速共振的研究 李光明,刘 辉,陈富强 (安徽江淮汽车股份有限公司,合肥230601) 摘要:对汽车加速共振进行研究,从加速共振的机理、传递路径、解决方法等几个方面进行阐述,提出有 益的见解。 关键词:NVH:加速共振:传递路径 中图分类号:U464 文献标志码:B 文章编号:1006—3331(2013)19—0019—03 Study on Acceleration Resonance of Vehicle Li Guangming,Liu Hui,Chen Fuqiang (Anhui Jianghuai Automobile Co.,Ltd,Hefei 230601,China) Abstract:The authors investigate acceleration resonanee and elaborate this problem from the resonance meeha— nism,transfer pipeline and resolve way,and put forward useful views. Key words:NVH(Noise,Vibration,Harshness);acceleration resonance;transfer pipeline 某公司生产搭载1.9T发动机(自产柴油发动机1和自 产5档手动变速器的SUV车,发动机转速在1 300~1 600 2)在自产1.9TCI+5MT和外购1.9T+6MT实车上进 行发动机一变速器的扭转振动试验,如图3和图4所 示。 r/min的范围内出现共振,特别是高档位(3、4、5)时平顺 性非常差,感觉整个车身都有共振【1J;而搭载外购1.9T 发动机(外购柴油发动机)和6档手动变速器的SUV车 的各档位都不存在以上问题。 对于自产发动机和自产变速器SUV车的振动,全 油门加速时感觉较明显,正常匀速行驶则感觉不明显, 处于可接受范围,说明油门的开启度与激励源的振幅有 关系。此次分析基于同一个车型搭载不同发动机和变速 器进行对比。 图3发动机3档扭转 振动比较曲线 图4发动机4档扭转 振动比较曲线 3)悬架下摆臂的实车模态试验如图5所示。 1试验及结果分析 1.1试验 为确认以上问题的原因,进行了以下试验。 1)3档/4档全加速状态下车内噪声测试,如图1和 图2所示。 Pa Pa \ 0.0O 厂\ Hz 200.00 \、、 √ 1652.46 300O.OH0 r/mln \ \. 15 0.00 : 图5下摆臂实车模态测试曲线 4)发动机扭矩输出试验曲线如图6所示。从图6 图2 4档全加速车内 图1 3档全加速车内 可以看出,两种发动机的扭矩变化曲线是不一样的,自产 发动机的扭矩变化曲线较尖锐,在怠速到1 500 r/min急 噪声曲线 噪声曲线 作者简介:李光明(1974一),男,硕士;高级工程师。 20 客车技术与研究 加速的过程中,扭矩变化较快,如果在此区间频率与某 件的固有频率接近,容易产生共振现象,其振幅较大【2_3j。 量 1500 发动机转速,(r/min) 图6发动机扭矩曲线比较 1.2结果分析 从以上试验结果可以看出: 1)车内噪声与发动机一变速器的扭转振动频率一 致,SUV1.9TCI 3档时共振点在1 650 r/min附近,4档时 的共振点在1 550 r/arin附近,因此,可认为发动机一变 速器的扭转振动是产生车内噪声的原因。 2)自产发动机的扭振较外购发动机大20%,而 5MT的扭振较6MT大60%,说明外购发动机车型振动 较好是因为发动机一变速器的扭转振动较小,同时显示 6MT可能比5MT具有更大的摩擦阻力。 3)SUV1.9TCI发动机一变速器的扭转振动在3档 和4档差别不大,但车内噪声4档远大于3档,说明振 动在从变速器传递到车内的过程中,某一部件的固有频 率接近4档振动频率,从而放大了4档的振动。 4)下摆臂的模态试验显示其固有频率为50 Hz,非 常接近4档共振频率(51.6 Hz),意味着3)点中放大4 档振动的部件很可能是下摆臂。 2结论及改进措施 基于以上试验及分析,可以得出以下初步结论。 SUV加速时的共振是由于发动机一变速器的扭转共振 与传递路径上的某一部件(很可能下摆臂)的共振双重 共振引起的 】,解决SUV加速共振的方法应该是(一般 不改发动机的扭矩输出曲线):第一,使发动机一变速器 (传动系统)的扭转共振与下摆臂(悬架系统)的共振错 开,同时更改两个共振频率,使它们朝相反的方向变化 是比较好的方法,而只改变其中一个频率则改善效果有 限;第二,减弱扭转振动的传递。 2.1关联部件识别 1)影响传动系统固有频率的部件。决定传动系统 扭转振动频率的主要因素:离合器的扭转刚度、传动轴 的扭转刚度、变速器对应档位的转动惯量 。 2)影响悬架系统固有频率的部件。影响悬架系统 固有频率的主要因素:悬架衬套的刚度、减振器上安装 点橡胶刚度、轮胎刚度、悬架部件的质量。 2.2可能的改进措施 可能的改进措施如表1所示。 表1可能的改变措施 降低频率 提高频率 传动系统 双质量飞轮,降低离合器 提升离合器弹簧刚度,提高 弹簧刚度 驱动轴刚度 悬架系统 降低悬架衬套和轮胎刚度, 提高悬架衬套和轮胎刚度 增加质量 2.3措施验证 1)悬架下摆臂衬套。根据经验,下摆臂通常是悬架 振动传至车身最重要的路径。对下摆臂进行模态试验, 试验结果如下:模态试验显示下摆臂实车状态下以刚体 形式绕z轴旋转振动,下摆臂后衬套运动量较大,对应 的副车架上的点振动量相对较小;更换不同刚度的下摆 臂衬套,导致的下摆臂固有频率变化只有1 Hz~2 Hz,同 时整车和下摆臂的振动/噪声没有明显变化。结论:下 摆臂金属件的刚性已经很强,不需要加强;下摆臂衬套 刚度对其固有频率基本没有影响;通过下摆臂传递到副 车架上的振动对车内噪声没有明显的影响。 2)轮胎。悬架下摆臂内侧由其前后安装衬套连接 至副车架,而外侧由球销连接至车轮。由于其衬套刚度 对其固有频率基本无影响,故轮胎可能是控制下摆臂同 有频率的关键部件。对轮胎进行如下试验: ①将轮胎气压从220 kPa降至70 kPa,进行道路及 模态试验。下摆臂模态试验的结果显示50 Hz的共振频 率消失,同时路试结果显示车内噪声明显降低。 ②将SUV的前轮从225/70 R16更换为225/60 R17, 模态试验结果显示,下摆臂固有频率从50 Hz变为55 Hz,但道路试验中车内噪声仅有轻微的改善。 结论:轮胎刚度对下摆臂固有频率有明显影响;下 摆臂固有频率从50 Hz变为55 Hz不足以避开共振点, 所以改善不明显。 3)增加下摆臂质量。从以上试验结果来看,改变下 摆臂各连接点的刚度对改变下摆臂的固有频率效果不 明显,因此,考虑通过改变下摆臂的质量来改变下摆臂 的固有频率。在下摆臂上增加1.8 的铅块,并进行测 试:路试和模态试验显示下摆臂固有频率没有明显的变 化。分析其原因,可能是下摆臂的“模态质量”包含了整 第1期 李光明,刘辉,陈富强:汽车加速共振的研究 21 个车轮、制动盘、轮毂等,总质量在20~30 kg,因此,增加 的1.8 kg质量没有效果。结论:下摆臂的模态质量过高, 不可能增加如此大的质量改变器固有频率。 4)减振器上安装衬套。根据上述1)的实验结果,通 验证,双质量飞轮确实有效地解决了加速共振问题。 3总结及建议 综上所述,通过目前的试验,可以确定有效性的方 过下摆臂传递到副车架上的振动对车内噪声没有明显 的影响,所以主要的振动力可能是通过下摆臂传至减振 案:双质量飞轮;增加减振器上安装点衬套刚度;降低副 车架衬套刚度。本次对某款SUV的加速共振问题进行 器再传至车身的。对减振器上安装点衬套两侧(车身侧 和减振器侧)进行振动测试:x向的振动水平较高;将上 安装点衬套橡胶硬度从60 HA提高到75 HA,此时车内 噪声在前排降低了约3 dBA,后排降低了6 dBA;同时下 摆臂和上安装点处的振动降低了8~10 dB;但主观感觉 过坎冲击变强。将上安装点衬套橡胶硬度从60 HA降低 到45 HA,测试表明,噪声略有增加。结论:增加上安装 点衬套橡胶刚度对本问题有很大影响,但需要考虑悬架 的冲击;有必要进一步试验比较硬度+5 HA、+10 HA、 +15 HA的上安装点衬套的效果和理解传动系统的扭转 振动怎样通过下摆臂及悬架传递f91。 5)副车架。将副车架的安装衬套硬度从75 HA变 为60 HA并进行测试。结果显示,主观评价有一定改善, 客观测量表明车内噪声减少2~4 dBA。结论:在驾驶性 和可靠性没有问题的前提下,应对副车架衬套进行变 动;与下摆臂测试的结论一起考虑,可能存在其他噪声 传递至车内的路径,有可能是稳定杆、转向器、前后发动 机悬置;需要对副车架进一步试验,以确定振动通过副 车架时的变化,以及副车架各衬套、各方向的振动量。 6)驱动轴。将驱动轴从直径27 mm加粗到34 mm 进行测试,扭转振动频率增加2 Hz,车内噪声略有下 降。结论:很大的驱动轴的刚度变化只产生很小的效果, 因此,加粗驱动轴并不经济。 7)双质量飞轮。双质量飞轮对降低整车扭转振动 很有效果,但由于其价格是普通飞轮+离合器的4~5 倍,所以一般只在高端车型上使用,在国内还处于研究 阶段,没有车型进行量产。一般情况下采用改变橡胶件 的硬度或改变相关件的固有频率来减小扭转振动。此次 我们专门为此车辆设计了一套双质量飞轮,经实际装车 了研究,找到了一些可行的解决方案,但对于具体车型, 方案的实施还要具体区分,从经济性、实施的难易度、实 施的效果等方面综合考虑。在分析问题过程中,主要从 激励源、传递路径、被激励对象三个方面进行考虑和分 析,避开共振频率段或减小传递效果【砌。 参考文献: [1】陈辉,徐小军,陈剑,等.基于LabVIEW的汽车NVH测试分 析系统[J].合肥工业大学学报:自然科学版,2008,(3):343— 346. 【2]喻凡,林逸.汽车系统动力学[M].北京:机械工业出版社, 2010. [3]Grififn M J.Human Response to Vibration.Academic Press, London,1990. 【4】蒋国平,王国林,陈步达,等.车辆动力传动系振动研究述评 【JJ.江苏理工大学学报:自然科学版,2000,21(3):22—26. [5】蒋国平,王国林,周孔亢.汽车整车振动特性研究综述叭广 西大学学报:自然科学版,2001,26(3):194—197. [6]吴修义.德国ZF Sachs公司的两种新型离合器【Jl1.现代零部 件,2007,(1):54—56. 【7】严正峰.汽车离合器行业发展战略探讨叨.汽车与配件,2007, 5(10):22—24. [8]杨得军,林柏忠,郭学立,等.汽车动力传动系实时动力学仿 真模型[JJ.汽车工程,2006,28(5):32—34. [9】吕振华,吴志国,陈涛.双质量飞轮——周向短弹簧型扭振 减震器弹性特性设计原理及性能分析[J].汽车工程,2003, 25(5):493—497. [10]郑郧.汽车振动舒适性的测量与评价[J].客车技术与研究, 2000,22(4):23—26. 修改稿日期:2012—12—08